安庆石化节能技改降能耗

文章来源:中国石化新闻网 发布时间:2015-04-27
“停运液环压缩机,工艺流程化繁为简,将常减压精制装置液态烃脱硫醇尾气通过新增加的跨线,自压进入吸收塔,大大降低了操作难度,不仅每年省电近14万千瓦时、节约循环水近26万吨。”

“停运液环压缩机,工艺流程化繁为简,将常减压精制装置液态烃脱硫醇尾气通过新增加的跨线,自压进入吸收塔,大大降低了操作难度,不仅每年省电近14万千瓦时、节约循环水近26万吨。”前日,安庆石化炼油一部常减压尾气脱臭装置顺利开工,成功实施“停运液环压缩机”节能技改,该部陈敦平劳模工作室负责人高兴地说。

安庆石化以集团公司“绿色、低碳、经济”发展为工作思路,积极做好大气污染物减排减污工作,常减压尾气脱臭装置就是该部新上的一个环保项目,让排放到火炬的尾气,改向尾气脱臭装置,进行脱硫、脱烃等处理后,尾气中烃类、硫化氢等污染物浓度符合大气污染物排放标准,净化后尾气直接排放到大气中,环保效果显著。

尾气脱臭装置吸收塔操作压力近0.1兆帕,而常减压精制装置液态烃脱硫尾气压力只有0.05兆帕,设计中需要利用5.5千瓦的液环压缩机,将液态烃脱硫尾气升压。

开工前,该部劳模工作室负责人陈敦平从节能降耗角度出发,经过现场可行性研究,提出了“停运液环压缩机”节能技改建议。该节能技改实施后,陈敦平带领岗位职工优化调节常减压精制装置工艺操作,将液态烃脱硫醇尾气分液罐操作压力提高到近0.2兆帕,让液态烃脱硫醇尾气通过新加的一条跨线,并到裂解装置双脱来的近0.2兆帕尾气管线上,成功自压进入吸收塔。

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